河北

在线云招商

沧州铸造:壮士断腕 加快产业转型突围

时间:2015-11-16 00:00:00  来源:河北工人报  作者:

  在沧州,泊头、盐山、孟村、献县等县域内,原有燃煤铸件企业近千家,该类企业应用燃煤冲天炉加工铸件,不仅工艺技术落后,废品率高达10%左右,而且燃煤燃烧排放大量二氧化碳,污染环境。同时,该生产方式需全人工操作,一台冲天炉需近百名工人参与生产,人力成本高昂。近两年来,随着政府治污力度不断加大,燃煤冲天炉被禁止使用。

  面对这样的大背景,他们的突围之路因悲壮而显得更加引人关注。

  命运:不改,必将被淘汰

  日前,记者来到孟村回族自治县兴利达铸造厂,在这里,原来旧的厂房不见了,铸造厂标志性的建筑冲天炉也没了踪影,原地一座和蓝天一样颜色的新厂房已经赫然在目,一条机械化程度很高的生产线已投入生产。

  据厂长郑兴军介绍,兴利达铸造厂原厂建于2009年,当时,当地的铸造厂每厂都建有标志性的设备——冲天炉,燃料就是焦炭。“污染挺厉害。”郑兴军毫无避讳地告诉记者,那时厂子附近的庄稼都是黑色的,因此,附近的村民时常会到厂子里反映意见。到2014年,由于对环境污染太严重,当地的铸造厂的生产已经受到严格的管控,是当地电力部门的电能替代项目,让郑兴军看到了希望。他果断地拆除了原来的旧车间、旧设备,把冲天炉换成了电窑炉;把落后的工艺流程全部淘汰,上马了现代化、机械化的生产线。

  淘汰冲天炉利用电窑炉,对像兴利达铸造厂这样的企业来说,确实是一件长远且值得的选择。以前的冲天炉,就拿30吨规模的来说,每次铁水出炉,都要有成百名的工人一起紧张地劳动,不仅劳动强度大,而且期间工人容易发生意外。而采用电窑炉后,每次的出炉铁水量比之前冲天炉要少,只要几名工人就可以完成操作,不仅大大降低了劳动强度,而且有效地减少了伤亡。除此之外,机械化设备的使用,也大大地提高了产品的正品率和品质。

  据郑兴军介绍,采用电窑炉后,产品的正品率已由原来的90%左右,提高到99%,不仅安全性能高,而且节能环保,生产效率提高更是显而易见。因此,郑兴军对于电能替代给予了很高的赞誉。他说:“铸造厂是当地的支柱产业,我们企业负责人应该转变理念,不改就会被淘汰。”

  据国网孟村县供电公司董局长介绍,孟村是中国建筑扣件业发源地之一,历经20年的发展,已形成了全国最具规模、工艺先进的生产销售地区。现在全县共有扣件生产企业150余家,年产扣件2亿套,占全国总产量的30%,产品出口亚欧非等多个国家和地区,已发展成为当地富民、强县的一大支柱产业。由于历史原因,企业生产使用的以煤炭为原料的冲天炉,冶炼过程中会产生大量的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫气体和粉尘,同时,为了炉渣粒化,还会有废水排放,造成了环境的严重污染。随着国家对环境治理力度的加大,对企业污染物排放控制监测的增强,孟村扣件企业面临社会和环境的双重压力,转变生产方式势在必行,所以,该公司将电能替代方面的重点,放在了电窑炉项目方面,目前已完成电窑炉替代项目44个。

  转变:改,必将获新生

  近两年来,随着政府治污力度不断加大,燃煤冲天炉被禁止使用。面对这样的大背景,企业一筹莫展。这时,电力公司凭借有利时机,积极推动铸件企业应用电窑炉,“电炉代煤炉”后,实现全自动化生产,年设备运行成本提高10%,但人力成本下降近50%,年综合费用下降36%。以河北华力北叉京工机械有限公司0627162743电炉为例,该设备用电容量2000kVA,年运行成本约为220万元,人力成本约90万元。同等生产能力的燃煤冲天炉年运行成本约为200万元,人力成本约180万元。应用电炉一年可节省支出70余万元。今年以来,国网电力各县公司已推动本地区铸件企业应用电窑炉620台,累计实现替代电量3.21亿千瓦时,年节省标煤15.75万吨,减少二氧化碳等各类污染物排放44.27万吨,

  其中,在电能替代顺利推进的过程中,作为电能替代过程中的强力催化剂——峰谷分时电价政策的作用不容忽视。在河北鹏元铸造责任有限公司,王会计告诉记者,厂子用电生产后,已改为夜间生产,因为夜晚实行峰谷电价政策,生产成本能降低很多。

  “改变之后,公司的竞争力也提高了。首先从成本来说,综合成本的大大降低,使我们的厂子在市场上更有竞争力。同时,产品的品质更是有力的说明,正品率极大的提高,让以前奄奄一息的企业现在又听到了机器的轰鸣声,职工们对企业未来的发展更有信心。”王会计说,他从该厂2006年建厂不久就来到这里工作,他见证了铸造产业更新换代升级改造的全部历程。

  电力公司相关人员介绍,电网的谷时电价是低于电网公司上网电价的,企业每用一度电,电力公司将亏损8分钱。但是,电力公司仍在主动、积极、热情地和企业商量实现电能替代,无论是电力公司,还是生产企业,都希望大家抬头就能看到头顶那一片蓝天那一朵白云。

专业团队全程为您服务

提交